內燃動(dòng)力手持沖擊搗固機研制報告
一. 研制背景
線(xiàn)路的養護維修工作主要是大中修、綜合維修、經(jīng)常保養和臨時(shí)補修,搗固作業(yè)是其中的主要工作項目?jì)热葜?,它對線(xiàn)路的穩定至關(guān)重要。多年來(lái)雖然我國制造和引進(jìn)了一些養路機械,如,手提電動(dòng)搗固機,小型液壓搗固機,大型搗固車(chē)等,然而仍然不能滿(mǎn)足日常養護維修、經(jīng)常保養涉及搗固作業(yè)的要求,“洋鎬”仍然是各個(gè)工區的必備作業(yè)工具,有人計算過(guò),搗固軌枕時(shí)用的八斤半“洋鎬”,一個(gè)工人每天大概要舉起2500次之多,累計舉重11噸,做功達到24.2噸米!人工搗固線(xiàn)路勞動(dòng)強度大、工作效率低、作業(yè)質(zhì)量差,所以“甩掉洋鎬把,實(shí)現機械化”是工務(wù)線(xiàn)路養護多年奮斗的目標。為何“洋鎬”至今未被取代主要有以下原因:
投入不足限制了養路機械的發(fā)展
由于養路機械的使用需要大量的資金投入,同時(shí)還需必要的使用費用,但目前工務(wù)維修費用和更新改造不足,無(wú)法配置需要的養路機械。
特殊地段和情況的養護維修需要
隨著(zhù)工務(wù)養路機械的迅速發(fā)展,大中小型養路機械在線(xiàn)路的養護維修中發(fā)揮著(zhù)各自應有的作用,大中型機械主要負責成區段、大范圍的施工和作業(yè);小型養路機械負責較小范圍的線(xiàn)路維修養護工作,但是個(gè)別線(xiàn)路如:橋上、隧道內、岔區、站場(chǎng)等特殊地段就無(wú)法使用大中小型養路機械,從而造成設備質(zhì)量不均衡,客觀(guān)上要求使用便攜易上下道的養護工具,來(lái)完成特殊地段的養護維修任務(wù)。再就是臨時(shí)補修地段無(wú)法安排機械上道,如果沒(méi)有相應的養護工具就不能及時(shí)迅速的恢復線(xiàn)路質(zhì)量,保證行車(chē)安全。
現有手持式搗固機不能滿(mǎn)足作業(yè)要求
現有手持式搗固機主要有以下三類(lèi)我們對其逐一分析:
電動(dòng)撓動(dòng)式搗固機:
以什邡和沈陽(yáng)養路機械廠(chǎng)為代表的DDG-300型電動(dòng)搗固機,(如圖)
主要技術(shù)參數
電源頻率:交流50Hz
額定電壓:380/220V(Y/△)
額定電流:0.55/0.95A(Y/△)
輸入功率:300W
額定工作方式:連續
撓動(dòng)力:2500N
質(zhì)量:24kg(不包括電線(xiàn))
該類(lèi)產(chǎn)品已沿用多年,其作功原理為鼠籠式異步電動(dòng)機帶動(dòng)偏心飛輪產(chǎn)生撓動(dòng)力,帶動(dòng)鎬板作功。其缺點(diǎn)是:
A:適用于松散石碴撓動(dòng)振實(shí),對于“滿(mǎn)碴”,“密實(shí)”,“板結”和要將石碴打入枕底的作業(yè)要求無(wú)能為力。
B:另由于其動(dòng)力為鼠籠式異步電動(dòng)機起動(dòng)電流為額定電流的7倍,在整組(8臺)作業(yè)時(shí),輪番重復“起動(dòng)”-“做功”-“停機”的過(guò)程,負荷變動(dòng)極大對發(fā)電機的損害和要求較高其功率要達8KW以上,因此工區中發(fā)電機配備的數量及維護的問(wèn)題必制約其使用。
故而電動(dòng)撓動(dòng)式搗固機的實(shí)際使用效果是很差的。
電動(dòng)和內燃式振搗棒:
產(chǎn)品因動(dòng)力源不同而分為電動(dòng)勢與內燃式兩類(lèi);又因傳動(dòng)方式不同而分為軟軸式和直動(dòng)式兩類(lèi),其典型產(chǎn)品如下:
由于其原始用途為松散砂石和混凝土搗實(shí),在線(xiàn)路維修中只適用于換碴后的初步搗實(shí),除此效果甚微并不適用于鐵路維修應用。
液壓傳動(dòng)沖擊式搗固機:
該類(lèi)產(chǎn)品是目前唯一有效的手提搗固工具,其典型產(chǎn)品為美國史丹利公司的產(chǎn)品(如圖)使用時(shí)配置為每?jì)砂焰€配一液壓站(因液壓站為雙回路)。
工作流量 20~24 L/min
沖 擊 功 不小于45J
釬 桿 1#
釬桿:適合道床搗固
釬桿:適合道床搗固
外形尺寸 392×115×1000mm
工作壓力 8 MPa
整機質(zhì)量 18 kg
振動(dòng)頻率 20~24Hz
液壓站重量:100KG
為什麼該類(lèi)產(chǎn)品有效呢?液壓站與液傳動(dòng)不過(guò)是動(dòng)力源與傳動(dòng)方式的不同,起根本作用的是:(1)采用沖擊做功原理(2)沖擊功達到45J。
那該產(chǎn)品是否適于線(xiàn)路維修并最終普及并替代“洋鎬”呢?不能!
因為有如下缺點(diǎn)制約了它的普及與應用:(1)采購成本高達20余萬(wàn)元(每一液壓站配工具),不可能配置到工區。(2)每一液壓站只可帶兩把鎬。四把鎬為一組即需要兩臺液壓站(3)耗油量大,四把鎬兩液壓站單日作業(yè)耗油費用達到五百多元使用成本太高。(4)拖帶液壓管路作業(yè),比之電線(xiàn)更加不便。(5)兩液壓站如沿線(xiàn)路在軌上推行,則不便于迅速下道;線(xiàn)下推行則另需增加兩作業(yè)人員,不方便施工。
那么什么樣的機具才適應現實(shí)條件下的搗固作業(yè)施工呢?我們作如下的分析:
做功的方式:隨著(zhù)Ⅲ型軌枕重型設備的大量使用;將石碴打入枕底、破碎板結道床、搗固道床的作業(yè)要求,使得采用撓動(dòng)式與振動(dòng)式做功的搗固機具,失去使用價(jià)值。唯有采用沖擊做功原理的搗固機具才能滿(mǎn)足現場(chǎng)使用要求。
沖擊功率:研究表明松散的石灰巖石碴搗實(shí)沖擊功需要10J(焦耳);花崗巖石碴的摩擦阻力為石灰巖的2倍故而沖擊工序20J;在考慮到鎬釬需插入石碴250MM左右的深度沖擊功應在25J,即可滿(mǎn)足一般的搗固作業(yè)要求。如若考慮在不扒石碴窩而進(jìn)行400~450MM的深度搗實(shí)及滿(mǎn)槽和石碴板結的特殊情況以及道岔?yè)v固等,則沖擊功要大于45J。
動(dòng)力功率:由于普通搗固作業(yè)沖擊功要求為25J,特殊要求時(shí)為≥45J,據公式計算滿(mǎn)足一般要求時(shí)搗固機功率為:≥1250W,滿(mǎn)足特殊要求時(shí)搗固機功率為:》2000W。
動(dòng)力選擇:內燃動(dòng)力由于前述的分析是動(dòng)力源的首選。
傳動(dòng)方式:在排除了液壓傳動(dòng),軟軸傳動(dòng)方式后,可選擇電傳動(dòng)或機械傳動(dòng)及無(wú)傳動(dòng)直接做功的方式。電傳動(dòng)無(wú)非是內燃機帶發(fā)電機,發(fā)電機帶動(dòng)數個(gè)電鎬的方式,除非有專(zhuān)用的發(fā)電機否則無(wú)法避免前述電動(dòng)搗固機之缺點(diǎn)。機械傳動(dòng)方式的原理是內燃機帶動(dòng)飛輪――氣體活塞――沖擊錘――鎬釬的傳動(dòng)方式,技術(shù)上無(wú)難點(diǎn)但存在著(zhù)較大的機械損耗。那么直接做功方式是否可取呢?(修公路用的內燃沖擊夯即直接做功的方式)關(guān)鍵在于良好的結構設計,無(wú)疑這是功率損耗最小的方法。
使用成本:內燃動(dòng)力無(wú)疑是要消耗汽油的,這是主要的使用成本,在采用兩沖程汽油機時(shí)平均耗油量為1KWH/650~690g,2.4KW汽油機全功率時(shí)每小時(shí)耗油約1.5L,8臺鎬同時(shí)使用日工作6小時(shí)耗油72L,折合人民幣237.6元(假定汽油3.3元L),只及使用8只史丹利搗固鎬的1/4-1/5成本,無(wú)疑是可行的。
使用效率:研究表明只有使沖擊功做用于石碴產(chǎn)生25HZ左右的沖擊頻率,才能產(chǎn)生沖擊加振動(dòng)的雙重功效,因為25HZ以上的振動(dòng)頻率在松散石碴傳遞最為有效(史丹利液壓沖擊鎬也是采用這一沖擊頻率),配合≥45J的沖擊功每次插入鎬釬4~5次沖擊即可將石碴搗入枕底,同時(shí)將周?chē)氖暾駝?dòng)密實(shí),8只鎬為一組作業(yè)時(shí)每個(gè)枕木間隔的作業(yè)時(shí)間可短至30~40秒,具有很高的作業(yè)效率。
多功能性:“洋鎬”雖然效率低,但卻是多功能的工具,可以砸道釘,砸松板結石碴,甚至刨溝破路面。要替代它就要求內燃鎬在配合不同的鎬頭時(shí)具有相同的功能更高的效率。
綜上所述,適應不同條件下?lián)v固作業(yè)施工的機具應具有如下特征,內燃動(dòng)力直接傳動(dòng)沖擊做功和多功能性。其基本性能參數為:
內燃機功率:≥2.4KW
沖 擊 功:45~65J
沖 擊頻 率:≥25HZ
燃油消耗率:≤≤1KWH/700g
全功率耗油:≤1.5L/小時(shí)
整 機重 量:<25KG
鎬 釬長(cháng) 度:>400MM
具備了上述功能,符合上述性能要求的手持內燃動(dòng)力沖擊式搗固機完全適應現實(shí)條件下的線(xiàn)路、道岔及個(gè)別特殊地段的搗固施工作業(yè),其具有的實(shí)用性、多功能性,勢必成為”洋鎬”的終結者。在每個(gè)小工區配備4把,在領(lǐng)工區則應配備8把構成一組,實(shí)現靈活的搗固作業(yè),即可完成大中小型養路機械覆蓋不到地段的養護維修作業(yè),克服其它現有搗固機具效率低下、質(zhì)量不高、搗固力不夠、功能單一的不利因素,從而實(shí)現工務(wù)作業(yè)徹底的養路機械化。
二. 設計基本思路與主要技術(shù)參數
內燃直接做功原理:
內燃直接做功原理有別于傳統的內燃機→飛輪→曲軸→連桿→氣動(dòng)活塞→沖擊錘→鎬釬的做功方式。它采用內燃機活塞與氣動(dòng)活塞同氣缸安裝的方式,其做功原理為:內燃機活塞→啟動(dòng)活塞→沖擊錘→鎬釬的做功方式。如圖所示:
其優(yōu)點(diǎn)是:
減少了傳動(dòng)環(huán)節,功率損失小,輸出功率大。
省去了氣動(dòng)活塞的單獨潤滑系統。
減少了整機的重量。
提高了可靠性,便于維護。
免維護設計:
為方便現場(chǎng)的使用,整機設計時(shí)應充分考慮現場(chǎng)作業(yè)條件,與操作人員的維護技能,采用免維護設計。本機擬采用如下方法實(shí)現免維護設計:
采用內燃機活塞與氣動(dòng)活塞同氣缸安裝的方式,省去了氣動(dòng)活塞的單獨潤滑系統(一般啟動(dòng)活塞需單獨的潤滑系統,并定期補充潤滑油)。
本機采用兩沖程汽油機為動(dòng)力,從結構上省去進(jìn)排氣門(mén)與潤滑油泵,提高可靠性。
在氣缸內設計兩沖程機油排出通道,通道直通重錘滑道潤滑重錘,同時(shí)為沖擊錘等元件提供潤滑,提高了兩沖程汽油機的啟動(dòng)性能。為使機油順暢流入重錘滑道,應將氣缸內的機油通道口擴為錐形,以便于機油在燃氣的推動(dòng)下順利的流入機油通道。其原理為:兩沖程汽油機采用混合油潤滑,適當提高機油的比例值,這樣混合氣體在氣缸內燃燒后,剩余的機油不從排氣管排出而是進(jìn)入潤滑油道,對重錘等運動(dòng)機件進(jìn)行潤滑,可以至少減去兩個(gè)保養潤滑點(diǎn)。
汽油機的空濾器不使用需經(jīng)常更換的紙質(zhì)濾芯,宜采用耐油纖維套筒式油侵濾清器,免于更換。
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1.將油門(mén)設計為油針式,并直接設計在油道上,不使用易出故障的油門(mén)拉線(xiàn)式操作方式,是經(jīng)常操作的部位可靠性提高。
2.采用油門(mén)調整與引射油針噴油霧化式化油器一體化設計,減少故障點(diǎn),方便使用與維護具體形式,這樣做的優(yōu)點(diǎn)是:
(1)改一般二沖程汽油機啟動(dòng)時(shí)調“風(fēng)”為啟動(dòng)時(shí)調“油”使起動(dòng)容易,尤其是低溫冷啟動(dòng)時(shí)效果更為明顯。
(2)改“手油門(mén)”為“定油門(mén)”,在現場(chǎng)調研時(shí)發(fā)現職工反映“眼鏡蛇”搗固機的手控油門(mén)把手在作業(yè)中更換“鎬窩”提鎬時(shí)左手不能用力握持,否則發(fā)動(dòng)機“高轉飛車(chē)”,而作業(yè)時(shí)基本不用頻繁變換轉速,為此我們將油門(mén)由手把移至機頭,使易用性得以提高。
3.整機的外殼應采用鑄鋁結構,經(jīng)得起現場(chǎng)磕碰。
4.汽油機啟動(dòng)手拉繩是經(jīng)常使用的部位,不宜采用普通尼龍拉繩,應采用柔性鋼絲繩防止拉斷,提高可靠性。
本設計方案由于采用了獨特的作功方式,并充分考慮到了免維護及可靠性設計等問(wèn)題,具體實(shí)施后必將研制出一種,適應現場(chǎng)實(shí)際作業(yè)境況,免維護性與易用性相結合的,具有廣泛使用與推廣前景的新一代搗固機具。
?。ㄋ模?確定的主要技術(shù)參數
內燃機功率:≥2.2KW
沖 擊 功:45~65J
沖 擊頻 率:≥25HZ
燃油消耗率:≤1KWH/700g
全功率耗油:≤1.5L/小時(shí)
整 機重 量:<24KG
鎬 釬長(cháng) 度:>400MM
三.GT-NR65內燃手持式搗固機研制步驟及方法,與結構設計:
用沖擊的計算公式,推導出二沖程汽油機的氣缸活塞的運行速度,進(jìn)而確定汽油機的轉速。
沖擊能量計算公式:
J=N*M=M²*kg*Sˉ²
即:
沖擊能=作用力與作用距離的乘積=作用距離的²*質(zhì)量*作功時(shí)間的ˉ²
沖擊能單位:焦耳
作用力單位:牛頓
作用距離單位:米
作功時(shí)間單位:秒
累計各相功率消耗(包括風(fēng)扇,摩擦及熱損耗)及計算功率,并參考國外先進(jìn)機型樣機指標,確定汽油機的技術(shù)指標如下:
發(fā)動(dòng)機形式:二沖程汽油機
燃油方式:混合油
發(fā)動(dòng)機功率:2.2KW
轉速:1440~1650rpm
發(fā)動(dòng)機排氣量:250ML
做油機配套廠(chǎng)家調研,選型活塞,缸體與沖程。
選型結果如下:
確定磁電機形式進(jìn)行結構設計。
做原理驗證模型。
原理驗證模型成功后,據情況調整結構設計,確定主體結構。
7. 進(jìn)行工藝化及耐久性維護性設計,并修改相關(guān)結構,同時(shí),
為方便現場(chǎng)的使用,整機設計時(shí)應充分考慮現場(chǎng)作業(yè)條件,與操作人員的維護技能,采用多項免維護設計,提高了整機性能。
四.使用效果及推廣前景
GT-NR65手提式內燃搗固機,經(jīng)由太原局太原工務(wù)段等用戶(hù)使用,實(shí)踐證明效果良好,具有移動(dòng)方便,操作簡(jiǎn)便,搗固效果好故障率低,可維護性好等優(yōu)點(diǎn),具有極好的現場(chǎng)使用價(jià)值。(具體的使用報告見(jiàn)附件)
GT-NR手提式內燃搗固機,解決了在特殊地段和條件下?lián)v固作業(yè)無(wú)可靠有效的國產(chǎn)手持搗固機的難題,將免維護性與易用性相結合,滿(mǎn)足了現場(chǎng)實(shí)際需要,而且使用成本低,是具有廣泛使用價(jià)值和推廣前景的新一代搗固機具。
五.經(jīng)濟效益分析
GT-NR65手提式內燃搗固機,現場(chǎng)使用中具有如下優(yōu)點(diǎn):
搗固力大效果明顯,作業(yè)效率高。
研究表明只有使沖擊功作用于石碴產(chǎn)生25HZ左右的沖擊頻率,才能產(chǎn)生沖擊加振動(dòng)的雙重功效,因為25HZ以上的振動(dòng)頻率在松散石碴傳遞最為有效(史丹利液壓沖擊鎬也是采用這一沖擊頻率),配合》45J的沖擊功,每次插入鎬釬4~5次沖擊即可將石碴搗入枕底,同時(shí)將周?chē)氖暾駝?dòng)密實(shí),8臺鎬為一組作業(yè)時(shí),每根軌枕間隔的作業(yè)時(shí)間只有30~40秒,具有很高的作業(yè)效率。
與使用其它形式的搗固機相比較費效比高。
采用兩沖程汽油機時(shí)平均耗油量為1KWH/650~690g,2.4KW汽油機全功率時(shí)每小時(shí)耗油約1.5L,8臺鎬同時(shí)使用日作業(yè)6小時(shí)耗油72L,折合人民幣288元(假定汽油4.0元/L),只及使用8臺史丹利搗固鎬的1/4-1/5成本,單組工作日節約864元。
保養維護費用低。
與同等功效的進(jìn)口“眼鏡蛇”內燃鎬相比較,由于不用加注齒輪油與柴機油,所以單只鎬全年按使用100工日計算,可節約柴機油2桶,齒輪油0.4桶,每組8只全年可節省柴機油16桶,齒輪油3.2桶,折合人民幣約768元。
國產(chǎn)化全壽命維修成本低。
該機全部零件實(shí)現國產(chǎn)化,維修方便及時(shí),最大限度的解除使用單位的后顧之憂(yōu),并將全壽命使用費用降到最低。